8月21日从中国石油天然气集团公司青海油田分公司(以下称“青海油田”)获悉,入伏以来,青海油田尖北天然气产能建设提速提效 与戈壁烈日比“温度”,多井提速创纪录。据最新数据统计,2亿立方米产能建设钻井工程已完成6开2完1搬迁,累计进尺27038米。
尖北2亿立方米天然气产能建设是高原油田2018年的效益工程,同时也是今冬明春天然气保供的増气工程。尖北地区地质复杂,平均 井深在4500米左右。特别是钻井深度进入E1+2层系后,地层出现胶结致密砾岩和基岩储层,造成钻井可钻性差、周期长。面对机械钻速 低、钻井时效差等问题,青海油田采气三厂借鉴东坪气田基岩气藏钻井经验,结合尖北区块特征,靶向对症分析原因、优化钻井参数,从 二季度开始产能建设钻井工程提速提效渐入佳境。
据青海油田介绍,入伏以来,针对尖北产能建设机械钻速低、钻井进度慢的问题,尖北天然气项目部以单井为基础,从钻井设备、地 质条件、钻头选型、钻井液密度、人员结构、现场管理等方面逐一进行剖析,找准制约钻井速度因素;“一井一策”“对症下药”制定提 速提效实施方案,平均生产时效由89%提升至98%。
同时,青海油田尖北产建项目部严格钻井指标考核,建立尖北钻井考核指标旬报制度,分解钻井指标,在产建井队之间形成竞争机制 ,增强钻井队提速提效意识;强化执行力,要求各钻井队月初制定《月度钻井行动计划》,具体工作细化到天,项目部按计划进行考核比 对;编制《尖北地区提速方案》,确保提速提效措施落到实处。
此外,尖北产建项目部组织钻井队优选钻头,优化钻具组合。尖北1-4井四开采用扭力冲击器,在钻具进入基岩之前,平均机械钻速 每小时达到3.35米/时,基岩平均机械钻速达3.08米,机械钻速是邻井的1.9倍;尖北1-3井一开仅用时4.38天,二开下入MWD进行多点测 斜,项目部优选金刚石PDC钻头,单趟进尺高达1662米,成为尖北钻井提速提效的示范榜样;尖北1-3井一开钻井周期及二开单支钻头进尺 均创尖北地区单井钻井纪录新高。